(略) PTA装置产品转型升级技术改造项目
竣工环境保护验收监测公示
根据建设项目竣工环保验收程序的有关规定,现将 (略) PTA装置产品转型升级技术改造项目竣工环保验收情况公示如下:
1、项目名称: (略) PTA装置产品转型升级技术改造项目;
2、建设单位: (略) ;
3、建设地点:宁波经济技术开发区青峙工业区内
4、建设内容:主对已停产的PTA二期生产装置进行技术改造,改造后形成30万吨/年PIA生产规模,该装置不再生产PTA产品。
工程总投资35085万元,其中环保投资7107万元。
5、主要环保措施:
1、营运期废水污染防治措施
PIA装置工艺废水包括PIA废水,为PIA装置溶剂脱水塔的凝液与不凝气经MA回收塔再沸回收醋酸*酯后的塔底液;催化剂回收废水,来自装置催化剂回收单元中高浓母液经碱溶、中和、过滤分离回收钴锰催化剂后剩余滤液。装置冲洗废水, PIA装置正常生产过程中需定期冲洗装置地面、结晶设备、过滤设施以及管道以防地面受损、设备堵塞。PIA废水、催化剂回收废水在装置区收集后通过管道泵送至PIA污水站调节池,并进入PIA污水站处理;装置冲洗废水则通过密闭的集水井及装置区密闭地沟输送至PIA污水站。PIA污水站为本项目配套新建污水处理设施,设计处理能力150t/h,采用“UASB厌氧+二段好氧+气浮”的处理工艺。
依托全厂公辅及环保设施产生废水中,锅炉排水、锅炉脱硫废水、废气处理设施碱洗废水仍按原收集方式,通过管道/封闭明沟的方式进入PTA污水站处理。循环水站排水、除盐水站排水及净水站排放则汇同现有设施的排放,与污水站出水共同排海。
2、营运期废气污染防治措施及“以新带老”措施
本项目废气处理部分依托现有废气处理设施。PIA装置生产产生的高压尾气、常压尾气、CIA输送尾气、PIA结晶闪蒸尾气、PIA干燥尾气均配套处理后,依托现有RTO+碱洗后达标排放。间二*苯储罐及依托储存的醋酸、*醇等产生的呼吸废气,经现有储罐废气处理设施处理后排放。PIA污水处理站调节池逸散废气,加盖收集依托现有工程污水站废气处理设施处理;好氧系统废气,加盖收集后新增废气处理设施处理。新增锅炉烟气依托现有锅炉烟气处理设施处理。PIA班料仓/成品料仓输送尾气经布袋除尘器与料仓尾气深度处理设施处理。无组织排放中,新增氢气需求通过现有工程*醇制氢装置产生,制得的氢气通过水洗去除*醇并通过变压吸附后提纯,变压吸附尾气直接排放大气;另外,无组织废气还包括罐区及PIA装置区的逸散。
本项目新增废气处理设施主要为1套PIA班料仓/成品料仓的料仓尾气深度设施(处理能力22000m3/h,采用受激二聚体冷燃烧技术),以及1套PIA污水站好氧段废气处理设施(处理能力6000m3/h,采用高能离子除臭技术)。除此之外,三期、四期PTA装置配套料仓均按照环评要求加装了料仓尾气深度处理设施,符合环评阶段要求。 (略) 场原因,一期PTA装置目前处于长期停产状态,暂未考虑在其配套料仓加装料仓尾气末端处理设施。公司承诺一期PTA装置如若复产,将在复产前按要求配套加装料仓尾气处理设施,确保该设备的正常运行,并补充进行验收监测。
3、营运期固废污染防治措施
本工程产生的一般固废中,干化剩余活性污泥委托宁 (略) 焚烧处置,锅炉炉渣及粉煤灰由 (略) 清运并综合利用。危险废物方面,废矿物油委托浙江 (略) 处置,废吸附剂及废加氢催化剂目前尚未产生,产生后交由资质单位处置。
4、营运期噪声治理措施
本项目噪声主要来自PIA装置的空压机、干燥机、输送泵,以及新建PIA污水站的冷水塔等。由于PIA装置由原二期PTA装置转产改造而来,因此PIA装置的消声、降噪措施均利旧,未发生变化;PIA污水站也主要在建设期间对冷水塔采取了减振、隔声措施。
5、其他环境保护措施
(1)营运期地下水、土壤污染防治措施
PIA装置区、依托储罐区及污水处理区,相关物料输送及废水管线敷设采用“可视化”原则,本项目废水管线均架空;重点防渗区域包括装置区地沟、新建PIA污水处理站、危废仓库等区域防渗做法符合重点防渗区要求;公司目前已经编制了土壤地下水自行监测大纲,全厂自行监测点位包含10个土壤点位和5个地下水点位,覆盖环评阶段土壤地下水跟踪监测要求,并其纳入了排污许可管理;全厂也建立了土壤隐患排查制度;除此之外,土壤地下水应急处置相关内容纳入了突发环境应急预案体系中的《 (略) 专项应急预案》。总体已落实“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的环评要求。
(2)事故应急及风险防范
公司按照环评要求落实了大气环境风险防范措施,包括PIA装置的重大危险源的登记建档,突发环境事件应急预案编制、环境风险防控设备设施的落实以及非正常工况应急排放对策、泄漏检测与报警设施以及疏散计划等。废水突发环境风险防范上,主要依托全厂2个12000m3的事故应急池进行事故废水收集。装置区已落实了分散控制系统DCS、可燃气体/有毒气体检测系统GDS、安全仪表系统SIS,现场仪表、过程检测仪表均选用防爆型。
根据《 (略) 突发环境污染事件综合应急预案》(备案编号*-2020-064-M,备案时间2020年9月28日),PIA装置区新增应急设施、应急物资等;公司设置有环境应急小组,如事故发生根据事故具体情况开展应急监测工作。
(3)规范化排污口与在线监测
本项目新增PIA料仓尾气排气筒、PIA污水站好氧系统废气处理设施排气筒,以及“以新带老”三、四期加装料仓尾气深度处理设施的排气筒,均设置了标准取样口及采样平台,取样口位于排气筒垂直段。取样口及采样平台规格均符合《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)要求。
本项目PIA污水站排放池仅接纳该污水站废水,设置废水规范化排放口,按照便于监管、便于计量、便于取样原则,标排口设置了明渠和标志牌;安装了流量计及废水在线监测系统,可实 (略) 重点污染源监测数据管理与信息发布平台,符合《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)与《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ355-2019)要求。
(4)排污许可
(略) 排污许可证号*11W001W。本项目调试生产前已经完成了排污许可证的重新申领。
(5)总量控制
本项目废气污染治理主要依托全厂已有的废气治理措施,仅新增料仓尾气的处理设施、PIA污水站好氧系统废气处理设施,并对三、四期料仓进行“以新带老”改造,因此难以从检测数据核算本项目新增排放量,本次验收核算全厂废气污染物排放量,对比是否符合环评报告及排污许可证的总量指标。根据验收期间废气在线监测数据及竣工验收废气监测数据核算,全厂SO2、NOX、颗粒物、VOCs排放量分别为13.702t/a、89.682t/a、37.043t/a、99.021t/a,未超过环评阶段及许可排放总量。
以竣工环保验收期间PTA污水站、PIA污水站排口在线监测数据核算,计算得本工程实施后企业全年排放COD 601.12t/a,氨氮2.51t/a,总氮146.38t/a,全厂水污染物总量未超过环评阶段及许可排放总量。
根据排污许可证折算现有三、四期PTA及PIA装置达产下全厂废水、废气许可排放量,验收期间核算废水、废气排放量结果也小于该总量。
6、公示期限: 2023年8月21日~2023年9月15日共20个工作日
公众可登录http://**查询该项目验收调查报告和验收意见。公众对该建设项目如有意见和建议可于公示期限内向建设单位反映,反映问题请留下联系方式(姓名、地址、电话或邮箱),以便得到及时答复反馈。
建设单位名称: (略)
联系人:郑旭斌
电话:*
宁 (略)
2023年8月21日
- 逸盛验收报告0824组合.pdf