根据《 (略) 关于<建设项目竣工环境保护管理条例>的决定》以及环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号)现将《项目竣工环境保护监测报告》公示如下:
项目名称:矿物废油回收再生资源(技改)项目
建设性质:技改
建设单位:湖北省 (略)
建设地点: (略) 黄州火车站经济开 (略) 12号,现有厂区用地范围内
公示时间:2024年8月19日——2024年9月13日
公示期间:对上述公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章。
联系人:陈立伟
联系电话:0713-*
验收监测结论:
1环保措施落实情况1.1废气处置措施落实情况
(1)有组织废气处置措施
①储罐呼吸废气:通过两级碱洗+UV光解+活性炭吸附装置处理后进入加热炉焚烧,废气由加热炉排气筒DA001排放;技改项目新增废气处置间,将光氧机、活性炭箱放置于废气处置间内。
②常减压蒸馏、溶剂精制产生的不凝气:由真空泵抽出送至加热炉高温焚烧,DA001排放;
③污水处理站恶臭:污水处理站新增密闭罩,废水处理池全部密闭,污水处理臭气由废气管道引入两级碱洗+UV光解+活性炭吸附装置+加热炉焚烧,通过加热炉排气筒DA001排放;
④加热炉燃烧废气:通过27m高加热炉排气筒DA001排放;
⑤导热油炉燃气废气:导热油锅炉燃烧天然气产生的高温烟气进入余热锅炉,余热锅炉利用导热油锅炉烟气热量产生蒸汽为精制单元提供热能,高温烟气变成低温烟气经加热炉排气筒DA001排放。
技改项目不新增排气筒,全厂仅设置加热炉排气筒DA001。
(2)无组织废气控制措施
①定期检查、测试各类罐、阀、管,发现腐蚀严重、不合标准的,要及时更新,并按照正确操作方式迅速更换;
②原辅料、废气、废水均采取密闭输送方式,投料系统应采用加盖密闭的设备,防止泄漏;
③各反应釜应与真空泵、尾气放空管连通,保障废气集中进入废气处理系统;
④加强操作工的培训和管理,所有操作严格按照既定的规程进行,以减少人为造成的对环境的污染;
⑤优化生产周期,减少原辅料、产品等的转运次数和周转量;
⑥延长装置连续运行时间,减少停产检修次数
1.2废水处置措施落实情况
技改项目精制过程采用NMP作精制剂,采用氮气汽提,不会产生生产废水;物料均采用管道输送,自动化程度较高,无地面清洗废水,少量设备清洗亦采用NMP,清洗废液作为生产原料进入生产线二次利用,采用无油干式真空泵,无真空泵排水,技改不新增劳动定员,无生活废水新增,实验室清洗废液作为危废处理。故技改项目无生产废水产生。本次验收对现有项目废水污染治理设施进行回顾。
①废水种类:项目废水包括生产废水、设备及地面冲洗水、实验废水、初期雨水、生活废水。
②废水分流情况:①雨污分流:现有项目废水已严格执行雨污分流,在储罐区围堰及污水处理站均设置 (略) 切换阀;②清污分流:间接循环水作为清洁下水 (略) 排入园 (略) ;③污污分流:现有项目工艺废水主要为脱水分离废水及化验室废水,废水经厂区污水管道进污水处理站预处理后,与经化粪池处理后生活废水一起进入西南侧园 (略) 排放。
③废水收集、处理及回用情况:现有项目工艺脱水废水主要通过脱水罐、三相分离器分离,分离后经管道收集,全程封闭,管道收集后进入厂区污水处理站,实验室废液使用密封塑料桶储存,定期加入污水处理站处理。现有及技改项目均不含工艺用水工序,原料带水率较低,经处理后能达标排放进入园区污水处理厂处理,且废水产生量较小,不会对污水处理厂负荷造成显著冲击,回用可行性、经济性较低,未设置水回用工序。
④废水处理工艺:废水处理采用“水解酸化+生物接触氧化”的组合处理工艺,处理能力为1.25t/h。
⑤废水排放去向:废水经厂区污水处理站处理后通过厂区污水总排 (略) 保青污水处理厂。
1.3噪声处置措施落实情况
项目营运期间主要噪声源为生产设备、空压机、泵机、运输车辆等,生产高噪声设备主要采用隔声、减震等降噪措施。
1.4固废处置措施落实情况
(1)危险废物:建设危险废物暂存间,预处理废油泥、蒸馏过程产生的废油渣(HW08 900-213-08),精制生产线残渣(HW08 900-215-08),隔油池油泥、气浮浮渣、沉淀污泥(HW08 900-210-08),破损的废机油桶(HW08 900-249-08),沾染油污的劳保用品(HW49 900-041-49),废气处理产生的废活性炭(HW49 900-039-49),光氧净化设施产生的废UV灯管(HW29 900-023-29),机械设备维护产生的废矿物油,导热油炉更换的废导热油(HW08 900-249-08)等危险废物委托湖北金万豪 (略) 处置。
(2)生活垃圾:委托当地环卫部门清运处置。
1.5环境风险防范措施落实情况
厂区现有罐区按规范设置了围堰,围堰尺寸为122m×57m×1.2m,可对事故情况泄漏物料及消防废水进行收集控制,围堰采用钢筋混凝土结构。
废矿物油储罐区基础已按照《危险废物贮存污染控制标准》(*)、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T*-2013)等要求进行了严格的防渗。
罐区的防渗措施为:防渗层为2mm厚高密度聚*烯,防渗系数<10-10cm/s,储罐区设置了疏导系统,并设置了污水及雨水排放的切换闸门,正常及事故情况下针对不同物质实施分流排放控制。
每个储油罐上部设置了泡沫灭火器。
事故应急池容积为1400m3。
2环保设施调试运行效果 2.1环保设施处理效率监测结果①项目废水主要污染物化学需氧量去除率为79.4%,五日生化需氧量去除率为84.5%,氨氮去除率为93.8%,悬浮物去除率为81.8%,石油类去除率为75.3%,满足设计指标要求。
②项目废气处理设施处理满足达标排放要求。
2.2污染物排放监测结果2.2.1废气监测结果
(1)有组织废气排放
2024年1月15日~16日加热炉排气筒(DA001)排放监测结果表明,二氧化硫监测浓度平均值为25mg/m3、平均排放速率为0.09kg/h,氮氧化物监测浓度平均值为7mg/m3、平均排放速率为0.028kg/h,颗粒物监测浓度平均值为6mg/m3、平均排放速率为0.022kg/h,氨监测浓度平均值为0.45mg/m3、平均排放速率为2.6×10-3kg/h,硫化氢监测浓度平均值为0.128mg/m3、平均排放速率为6.9×10-4kg/h,非*烷总烃监测浓度平均值为1.17mg/m3、平均排放速率为6.7×10-3kg/h,林格曼黑度<1级。
加热炉排气筒(DA001)污染物:二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(*),NMHC排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(*),硫化氢、氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB *-93)。
(2)无组织排放废气监测结果
2024年1月15日~16日废气无组织监测结果表明,G1厂界上风向参照点监测浓度平均值为氨0.03mg/m3、硫化氢未检出、臭气浓度<10、非*烷总烃0.44mg/m3;G2厂界下风向监控点监测浓度平均值为氨0.04mg/m3、硫化氢0.001mg/m3、臭气浓度<10、非*烷总烃0.57mg/m3;G3厂界下风向监控点监测浓度平均值为氨0.05mg/m3、硫化氢0.002mg/m3、臭气浓度<10、非*烷总烃0.57mg/m3;G4厂界下风向监控点监测浓度平均值为氨0.04mg/m3、硫化氢0.001mg/m3、臭气浓度<10、非*烷总烃0.55mg/m3;G5厂区内监控点非*烷总烃监测浓度平均值为0.72mg/m3。
厂界无组织废气非*烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(*),硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB *-93),厂区内监控点非*烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB *-2019)。
2.2.2废水监测结论
2024年6月30日~2024年7月1日废水总排口监测结果表明,DW001废水总排放口监测项目平均值分别为:PH 8.1、化学需氧量487mg/L、五日生化需氧量138mg/L、氨氮11.5mg/L、总磷0.18mg/L、石油类3.96mg/L、悬浮物35mg/L、硫化物0.03mg/L。
废水总排口各污染物排放满足《污水综合排放标准》(*)三级 (略) 保青污水处理厂接管标准严格值。
2.2.3噪声监测结论
2024年1月15日~16日噪声监测结果表明,项目东、南、西、北厂界监测点位昼间噪声最大值分别为62dB(A)、63dB(A)、61dB(A)、62dB(A),夜间噪声最大值分别为53dB(A)、53dB(A)、52dB(A)、52dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(*)表1中3类标准限值要求。
2.2.4污染物排放总量
验收期间,项目废气主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物满足总量控制指标要求,项目废水主要污染物化学需氧量、氨氮满足总量控制指标要求。
3工程建设对环境的影响3.1. 地下水监测结果
项目地下水监测指标pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、六价铬、锌、锰、铁、铜、氨氮、氰化物、氟化物、氯化物、硫化物、挥发酚、镍、汞、镉、铅水质均满足《地下水质量标准》(GB/T*-2017)III类标准限值要求。
3.2. 土壤监测结果
厂区内土壤监测项目铜、镍、镉、汞、砷、六价铬、铅、石油烃(C10-C40)满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(*)“筛选值”要求。
4验收监测结论湖北省 (略) 矿物废油回收再生资源(技改)项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均采取了相应的防治措施。各污染物排放浓度达到了相应的国家排放标准,环保机构管理制度健全。该项目符合环保竣工验收条件。