* 年12月23日,中国 (略) 组织了 (略) D * 项目竣工环境保护验收会,监测单位为吉林省 (略) 、验收报告编制单位为长春市安和 (略) ,邀请的3名环保专家,组成了验收组。经 (略) 检查和听取汇报,形成如下验收意见:
一、工程建设基本情况D * 验收意见.pdf
随着“十三五”的到来, (略) (以下简称“ (略) ”) 以振兴民族汽车产业为己任,深耕“红旗”、“奔腾”品牌的塑造和传承,着力提高产品技术水平,在积极开展国际合作的同时,致力于民族汽车产业的开发,产品得到消费者的广泛认可,产量逐年提升。
自上世纪90年代以来, (略) 经历了20多年的快速增长期。但是进入 * 年以后,特别是7月份以后, (略) 首次出现了下滑,其中1.6升及以下小排量乘用车同比下滑了3.74%。作为乘用车 (略) ,特别是对于自主品牌,竞品众多、市场前景模糊 (略) 竞争的残酷性。如想 (略) (略) 稳脚跟,则必须推出能够赢得用户信赖的产品。为此, (略) 及时调整战略, (略) 启动D * 项目, (略) 的焊装、涂装及总装生产线,进行必要的工艺及公用动力改造,形成年产8万辆D * 的生产能力,车型为SUV,本项目为车型等量替换。
* 年3月, (略) 委托吉林 (略) 编制了《 (略) D * 项目环境影响报告书》, * 年3月27日吉林省生态环境厅以《 (略) D * 项目环境影响报告书的批复》(吉环审字[ * ]23号)对该项目予以批复。 * 年8月项目开工建设, * 年10月工程建设完成 (略) ,目前项目生产设施和配套 (略) 正常,企业取得了排污许可证,排污许可证编号为 *** MA * CTK * R。
二、工程变动情况
(略) 勘查,本项目实际主体工程建设内容与环评批复基本一致,参 (略) 办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》的通知(环办环评函〔 * 〕 * 号),本项目性质、规模、地点、生产工艺和环境保护设施均未发生重大变化。因此,本项目不存在重大变动。符合验收监测条件。
三、环境保护设施建设情况
1、废水
本项目无新增劳动人员,故无生活废水产生。生产废水包括 (略) 理废水、电泳废水、喷漆废水、总装车间淋雨线废水。生产 (略) (略) (略) 理后,满足GB *** 《污水综合排放标准》中三级排放标准要求,经 (略) 排 (略) (略) 理达标后排入永春河;循环冷却水为清净下水,经开 (略) 排入永春河。
涂装车间废水和总装车间淋雨 (略) (略) 理规模为 * m3/h,处理工艺为混凝沉淀+水解酸化+混凝气浮+曝气生物 (略) (略) 理。
2、废气
焊装车间每台焊机配备了一台除尘效率可达95%以上的单机布袋除尘器,并在焊机较集中区域上方设置废气收集措施,收集废气经 (略) 理后由7根15m排气筒排放。
涂装车间喷漆工序设置于现有封闭喷漆间内,采取上送风、下吸风方式收集废气,收集的喷漆废气经文丘里式结构+ (略) 理后经78m高排气筒排放。
涂装车间烘干工序位于现有封闭烘干室内,废气集中收集经天然 (略) 理后经15m高排气筒排放。
总装车间排放的工艺废气主要为包括LEP检测线和返修区排放的含HC和NO2的发动机尾气、补漆喷腊间和烘干室排放的含二 * 苯废气。在转毂试验间和返修区均采用下排风系统,发动机尾气通过地沟引至室外风口,然后通过15m高的排气筒高空排放。补漆间喷漆废气经采用干式过滤装置过滤后经15m高排气筒排放,烘干室废气经收集后由15m高排气筒排放。
3、噪声
本项目新增噪声源主要来自焊装的焊机、总装车间的举升设备、拧紧机,新增设备经采取低噪声设备、高噪声设备加装消声器、隔声装置等降噪 (略) 房隔声距离衰减后,可减轻对周围环境的影响。
4、固体废物
本项目产生的固体废物主要为废油渣、废机油、废粘和剂、密封剂、废擦拭布、 (略) 理淤渣、废溶剂、废漆渣、废碱、含油漆废擦布、废密封胶、废溶剂、废洗涤剂、废油、废粘合剂、废防冻液、 (略) 理站污泥、废活性炭、油化库废包装物等危险废物,以及废边角料、废包装、磨石、废玻璃、纸、铝箔、塑料、焊渣、废石蜡、废橡胶等一般工业固体废物。上述危险废物委托长春一汽综合瑞曼 (略) 处置;一般工业固体废物由 (略) 处置。危险废物贮存间面积 * m2,地面采取了防渗措施、托盘存放、通风系统等污染防治措施,配备了砂土、吸油毡、擦布等环境应急物质。
四、环境保护设施达标情况
1、废气
由监测结果可知,验收监测期间,本项目各工艺产生的颗粒物、二 * 苯和NMHC排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)中新污染源二级标准浓度限值要求,排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)中新污染源二级标准速率限值要求;NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)表2中二级标准限值要求。本项目无组织颗粒物、二 * 苯及非 * 烷总烃排放浓度符合GB *** 6《大气污染物综合排放标准》中无组织浓度限值要求;厂区内无组织非 * 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB *** 9)中排放限值要求。
2、噪声
由监测结果可知,验收监测期间,厂界南侧、西侧、北侧监测点昼、夜间噪声值均满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB *** 8)中3类区标准要求,东侧满足《 (略) 界环境噪声排放标准》(GB *** 8)中4类区标准要求, (略) 噪声值满足《声环境质量标准》(GB *** )中1类区标准要求。
3、废水
监测结果表明,验收期间,项目建设前后废水排放总量不变,废水主要排放浓度范围:COD24-31mg/L、BOD57.7-9.8mg/L、SS4-5mg/L、氨氮1. * -1. * mg/L、pH7.3-7.6、石油类未检出,各项指标排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB *** )三级排放标准的相关要求。
五、工程建设对环境的影响
根据验收监测结果,监测期间,本项目各工艺产生的颗粒物、二 * 苯和NMHC排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)中新污染源二级标准浓度限值要求,排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)中新污染源二级标准速率限值要求;NOx满足《大气污染物综合排放标准》(GB *** 6)表2中二级标准限值要求。厂 (略) 环境空气中NOx、非 * 烷总烃排放浓度均符合《大气污染物排放标准》中无组织排放监控浓度限值,厂区内无组织非 * 烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB *** 9)中排放限值要求,本项目废气对环境空气质量影响和污染贡献较小。
本项目新增的生 (略) (略) (略) 理,其中涂装车间磷化、电泳工序废水含有锌、磷, (略) 预处理,处理后的废水在与其他废水一 (略) (略) 理,满足《污水综合排放标准》(GB *** )中三级排放标准,经长春高新技术开 (略) 进 (略) (略) 理厂,经处理后排入永春河,对地表水水质影响和污染贡献很小。
根据本项目对翡翠花溪小区的环境空气质量检测,监测指标均无超标现象,最大浓度占标率均小于 * %,非 * 烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求;苯、 * 苯及二 * 苯能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2- * )中的相关标准要求,颗粒物能满足《环境空气质量标准》(GB *** )二级标准要求,所在区域环境空气质量较好,本项目对周围环境影响较小。
根据 (略) 区内地下水检测井的检测结果可知,本次地下水监测各监测点位均不超标,均可满足《地下水质量标准》(GB/T *** 7)中III类标准值要求,该地区地下水环境质量良好。
厂界及敏感点噪声达标 (略) 标准,不存在噪声扰民污染问题;
危险废物及一般工业固体废物均妥善暂时贮存,均 (略) (略) (略) 置,未对外环境造成二次污染。
综上,本项目对周边环境影响较小。
六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收调 (略) 检查,该项目环保手续完备,技术资料齐全,落实了环评报告书及批复文件中的污染治理要求,废气、废水和噪声达标排放,固废得 (略) 置,满足竣工验收条件,同意项目通过竣工环境保护验收。一汽D * 项目验收.zip